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美式箱變運行中典型故障的反措

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2020-07-13 07:02:07 發(fā)布者:admin

  (1)箱變變壓器。箱變漏油主要有焊接質(zhì)量、密封圈性能不良或螺絲松動等原因。

  2010年某風電場發(fā)生一起箱變爆炸事故,集電線路保護跳閘,箱變頂端封板飛出幾米以外;分析原因為箱變漏油,在油位下降后,高壓負荷開關(guān)相間缺少油絕緣,發(fā)生相間短路。在以后的巡回檢查中發(fā)現(xiàn),漏油主要發(fā)生在箱變低壓側(cè)套管處,其主要原因為,初始設計采用平墊圈,套管與箱變接觸面為平面,在安裝過程中,墊圈發(fā)生滑動,造成密封不完整;整改措施,對墊圈、低壓套管進行整體更換,其中將平墊圈更換為圓環(huán)形,套管與箱變接觸面制造時帶有一點弧形,以便卡住墊圈,同時加裝低油位報警信號,送至主控室,提醒運行人員注意,及時采取處理措施。

  (2)油色譜試驗不合格。主要原因為箱變不密封,油中含有水分,引起氫氣及總烴含量超標,較為嚴重的,設備存在放電現(xiàn)象,含有乙炔氣體。風電場由于維護人員偏少,專業(yè)人員更少,加之箱變電壓等級低、分布較為分散,箱變油色譜化驗分析容易被忽視。

  某風電場2012年有32臺箱變新安裝投入運行,投運前油色譜化驗有5臺不合格,廠家初始解釋為箱變注油存在滲漏,補焊導致,后續(xù)了解到箱變注入的是二次回收油,處理不徹底。運行中發(fā)生2次35KV側(cè)高壓熔斷路熔絲擊穿,6臺次控制變壓器擊穿異常。對較為嚴重的一臺箱變停運檢查,發(fā)現(xiàn)A相引線固定螺絲松脫,B相高壓熔絲尾端與A相引線之間安全距離變小,發(fā)生相間擊穿。對箱變整體進行油色譜試驗,發(fā)現(xiàn)個別箱變油氣中含有乙炔、多數(shù)箱變總烴含量高、氫氣含量接近報警值。整改措施為,對含有乙炔及總烴含量高的箱變徹底清洗后,更換新的合格變壓器油;氫氣含量接近報警值的,進行密封處理,并進行真空濾油。部分油色譜化驗數(shù)據(jù)如下表:

  乙烯C2H4、乙炔C2H2、一氧化碳CO,二氧化碳CO2等7種)。當變壓器內(nèi)部發(fā)生故障時,這些氣體的產(chǎn)氣量會迅速增加,故障點溫度較低時,甲烷比例較大,溫度升高時,乙烯、氫氣組分急劇增加,比例增大。當嚴重過熱時,還會產(chǎn)生乙炔氣體。固體絕緣的過熱性故障時,除產(chǎn)生上面的低分子烴類氣體外,還會產(chǎn)生較多的CO,CO2。隨著溫度的升高,CO/CO2的比值逐步增大,從而通過油中氣體的各種成分含量多少來判斷故障的性質(zhì)及程度。所以,在變壓器運行中,定期測量油中的氣體組分和含量,能及時發(fā)現(xiàn)變壓器內(nèi)部的潛伏性故障。

  美式箱變適合沿海地區(qū)風電場,但美式箱變在制造質(zhì)量等方面仍有需要改進及提高的地方。在箱變運行過程中,需加強對箱變的巡檢維護,針對箱變運行中的異常情況及時分析與檢查,防止事態(tài)的擴大,提高箱變穩(wěn)定安全運行。

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